經(jīng)營管理
今年以來,面對煤炭市場低迷下行的嚴(yán)峻形勢,孟村礦緊扣提質(zhì)、降本、增效主線,堅持從細(xì)處“摳成本”,向?qū)嵦帯巴趧?chuàng)益”,不斷推動“四種經(jīng)營理念”厚植于心、深耕于行,以真抓實干推動礦井質(zhì)效穩(wěn)步提升。
“井下設(shè)備的管理、材料的調(diào)劑、煤質(zhì)的管控與企業(yè)效益息息相關(guān),都需要精細(xì)化的加持才能產(chǎn)生實效。”該礦董事長、總經(jīng)理胡沛在2025年精細(xì)化管理推進(jìn)會上強(qiáng)調(diào)。
精細(xì)化管理如何撬動降本增效?孟村礦交出了亮眼答卷。
從設(shè)備全生命周期管理,到物資材料成本把控,再到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),該礦創(chuàng)新“先動態(tài)、再靜態(tài),靜態(tài)分步抓、動態(tài)持續(xù)抓”工作法,制定印發(fā)《精細(xì)化體系建設(shè)管理辦法》,細(xì)化23條舉措,通過嚴(yán)控時間節(jié)點、動態(tài)把控過程、月度監(jiān)督考核,將精細(xì)化管理融入生產(chǎn)經(jīng)營全過程,助推降本增效邁向更深層次、取得更實成效。

“自膠輪車‘交接班+檢修’精細(xì)化管理實施以來,車輛突發(fā)故障率同比下降20%,計劃性檢修頻次縮減10%,行車成本更是創(chuàng)下礦井歷史新低。”談及精細(xì)化管理帶來的變化,該礦運輸隊負(fù)責(zé)人劉春虎深有感觸地說。
節(jié)約即為效益,降本便是增收,孟村礦深諳此理,并把廢舊物資回收復(fù)用作為年度重點工作來抓。
利用班前會、周三學(xué)習(xí)等時間組織各單位開展形勢任務(wù)教育宣講,引導(dǎo)干部職工勒緊褲腰帶“過緊日子”,在修舊利廢上勤動腦、多創(chuàng)新,大力挖掘閑置廢舊物資的“含金量”,最大限度實現(xiàn)資源再利用。

機(jī)電隊拆解報廢油缸并重新組合、改造,4臺液壓油缸“重獲新生”,減少成本支出3萬余元;巷修隊創(chuàng)新“浸泡—解構(gòu)—精修”再生工藝,讓井下回收的600余枚舊螺栓實現(xiàn)“二次上崗”,節(jié)約采購成本2000余元;抽采隊回收井下各類牌板并重新覆膜投用,減少牌板制作費用15萬余元……一月份以來,該礦累計實施回收項目44項,修舊利廢項目7項,共創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值238萬余元,在降低設(shè)備投入費用及廢舊物資處置成本的同時,進(jìn)一步提升了職工設(shè)備維護(hù)技能,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與人才培養(yǎng)的雙豐收。

聚焦提質(zhì)增效的源頭,該礦以生產(chǎn)工藝優(yōu)化、系統(tǒng)智能化改造等方式不斷拓寬降本增效新路徑。
403110工作面運輸巷掘進(jìn)至JF6n斷層影響區(qū)域時,由部門協(xié)同提出長距離定向鉆孔開分支探查煤層頂?shù)装寮夹g(shù),可利用定向鉆孔依次進(jìn)行地質(zhì)探查、孔中物探、掘前預(yù)抽等作業(yè),真正實現(xiàn)了“一孔多用”,為掘進(jìn)巷道順利過斷層提供了堅實的技術(shù)保障。
除此之外,該礦整合微震、地音、應(yīng)力等在線監(jiān)測系統(tǒng),通過算法自動分析變化增量、提示故障設(shè)備,人工巡檢頻次同比降低30%;改造升級井下各排水點排水設(shè)施,水泵可根據(jù)水位變化自動啟動和停止,做到“度”電皆省;利用MATLAB自主編寫的鉆孔施工指導(dǎo)程序,可一鍵導(dǎo)出三維圖,有效提升了定向鉆孔施工精度和效率……一項項行之有效的良策妙招在生產(chǎn)現(xiàn)場落地見效,礦井安全水平和生產(chǎn)效率同步提升。
降本節(jié)支,根植于心;提質(zhì)增效,踐之于行。下一步,孟村礦將以決戰(zhàn)決勝的姿態(tài),持續(xù)在優(yōu)化管理上精益求精、降本節(jié)支上開拓創(chuàng)新、提質(zhì)增效上深挖內(nèi)潛,為礦井順利實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效目標(biāo)注入不竭動力。(孫超)
編輯:達(dá)文娟


