安全信息
近日,大佛寺礦精密部署、統(tǒng)籌組織,安全高效完成4煤西部膠帶大巷一部帶式輸送機660米皮帶更換、主斜井帶式輸送機200米皮帶更換及101帶式輸送機機尾溜煤斗加固三項檢修任務,有力保障了礦井主運輸系統(tǒng)安全高效運行。

統(tǒng)籌布局聚合力 三路并進破難題
面對檢修任務時間緊、交叉重疊、作業(yè)點分散等嚴峻挑戰(zhàn),大佛寺礦召開專題推進會,立足實際,科學部署、統(tǒng)籌安排,確立了“一任務一專項方案、一環(huán)節(jié)一精準管控”的總體工作方針。通過精準劃分作業(yè)區(qū)域、優(yōu)化配置人員與物資、設立跨項目專職協(xié)調崗等舉措,從源頭規(guī)避多任務并行沖突,確保各項工作銜接順暢、高效推進。同時,機電、安全等多部門緊密聯(lián)動,構建起“上下貫通、左右協(xié)同、全員參與”的“一盤棋”作戰(zhàn)格局,實時解決任務銜接中的堵點、難點問題,為三項檢修任務同步開展筑牢堅實基礎。

技術創(chuàng)新強支撐 質安雙控筑防線
“主斜井施工段14°的坡度,作業(yè)難度大、風險高,必須把安全管控貫穿全程!”該礦深入研判陡坡段皮帶傾斜受力特性,量身定制主斜井ST/S3150型皮帶更換施工方案,通過延長硫化時間、增加貼合層數(shù)等工藝優(yōu)化,大幅提升皮帶接頭的可靠性與穩(wěn)定性。同時,礦領導班子靠前指揮、現(xiàn)場協(xié)調,及時協(xié)調解決作業(yè)過程中的各類問題,并布設多重安全防護設施,安排專人實時監(jiān)控制動系統(tǒng)狀態(tài),為陡坡段皮帶更換筑牢了“安全堤壩”。
針對101帶式輸送機機尾溜煤斗開裂變形問題,該礦制定“焊接加固+鋼板補強”組合方案,嚴格執(zhí)行“先斷電、再施工”規(guī)定,劃定全封閉作業(yè)區(qū)域,杜絕無關人員進入。同時建立“班班驗收、層層把關”的質量管控機制,每道工序完成后均由技術人員現(xiàn)場驗收,確保加固質量達標,徹底消除設備結構安全隱患。
在4煤西部膠帶大巷一部660米ST/S3500型皮帶更換作業(yè)中,該礦緊緊圍繞“接頭強度達標”與“現(xiàn)場作業(yè)安全”兩大目標,創(chuàng)新采用三階搭接工藝,通過多層硫化處理提升皮帶接頭的抗拉性能,有效解決了傳統(tǒng)工藝下接頭易斷裂的難題。作業(yè)過程中,皮帶隊嚴格執(zhí)行安全技術措施,實行“班前專項培訓+現(xiàn)場專人監(jiān)護”雙保障機制,合理規(guī)劃作業(yè)緩沖區(qū)與人員通行路線,高質量完成了皮帶更換任務,實現(xiàn)安全與質量雙豐收。
目前,該礦主運輸系統(tǒng)三項檢修任務已圓滿完成,系統(tǒng)性解決了多項安全隱患,顯著提升了礦井主運輸系統(tǒng)的運行可靠性與效率,同時為今后開展集約化檢修、多任務協(xié)同作戰(zhàn)積累了寶貴經驗。下一步,大佛寺礦將持續(xù)優(yōu)化作業(yè)模式、創(chuàng)新技術工藝,不斷提升設備運維水平,為礦井安全高效生產提供更有力的保障。(郭江濤)
編輯:達文娟


