基層動(dòng)態(tài)
近期,在鐵運(yùn)分公司,“人人爭創(chuàng)最佳實(shí)踐,人人爭當(dāng)最佳實(shí)踐者”的熱潮澎湃涌動(dòng),職工們積極投身到降本增效的探索中,通過設(shè)備“微改造”,累計(jì)投入不足1.7萬元,實(shí)現(xiàn)降本增效70余萬元,為公司煤炭外運(yùn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
精準(zhǔn)配煤“雙切換”,破解裝運(yùn)“鎖喉關(guān)”
彬長集團(tuán)“向創(chuàng)新要效益”的號召在分公司車站車間落地生花。面對緩沖倉故障導(dǎo)致裝車延誤的難題,分公司“權(quán)永剛創(chuàng)新創(chuàng)效工作室”團(tuán)隊(duì)自主設(shè)計(jì)“雙切換精準(zhǔn)配煤系統(tǒng)”,通過紅外感應(yīng)與電磁閥聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)1#、3#緩沖倉“一鍵切換”,使裝車作業(yè)快速從故障搶修“被動(dòng)停擺”轉(zhuǎn)為“正常運(yùn)行”,單列裝車時(shí)間穩(wěn)定控制在55分鐘內(nèi),提高了裝運(yùn)效率。據(jù)統(tǒng)計(jì),自該創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施以來,節(jié)省車輛延時(shí)費(fèi)、燃油費(fèi)共計(jì)18.73萬元。

雙切換精準(zhǔn)配煤系統(tǒng)
“過去裝車過程中緩沖倉發(fā)生故障,等待恢復(fù)需要好幾個(gè)小時(shí),現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)切換,裝車效率大幅提升。”放煤裝車工賈小青說道。
液壓監(jiān)測“智慧眼”,護(hù)航設(shè)備“零故障”
針對液壓系統(tǒng)突發(fā)故障隱患,分公司積極組織技術(shù)骨干對標(biāo)先進(jìn)設(shè)備廠家,了解設(shè)備性能,自主研發(fā)“液壓系統(tǒng)智能監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)”,將設(shè)備各點(diǎn)油溫、油壓、油位數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,通過PLC可編程程序?qū)Ω髟O(shè)備油溫、油壓、液位智能監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析,實(shí)時(shí)預(yù)警設(shè)備及液位狀態(tài)。據(jù)了解,該系統(tǒng)研發(fā)成本投入0.5萬元,較市場價(jià)節(jié)約24.49萬元,投入使用后設(shè)備突發(fā)故障率同比下降100%,有效規(guī)避了因設(shè)備突發(fā)故障造成的裝車延誤現(xiàn)象。

液壓系統(tǒng)智能監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)
“數(shù)據(jù)屏幕實(shí)時(shí)跳動(dòng),隱患無處遁形,安全效益遠(yuǎn)超預(yù)期。”大佛寺小莊站負(fù)責(zé)人介紹該系統(tǒng)時(shí)自豪地說道。
排氣改造“綠動(dòng)力”,環(huán)保增效“雙提升”
定量倉作為裝車系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響生產(chǎn)效率和環(huán)保指標(biāo)。為攻克定量倉煤塵污染與設(shè)備承壓難題,分公司組織專業(yè)技術(shù)骨干成立攻關(guān)小組,通過查閱大量技術(shù)資料、請教行業(yè)專家,創(chuàng)新提出“連通定量倉與過渡溜槽排氣管路”的改造方案,充分利用閑置材料,僅投入0.71萬元就完成了改造任務(wù),較外購方案節(jié)約成本26.29萬元。改造后的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,煤塵外溢減少90%,設(shè)備密封壽命延長30%,維護(hù)成本降低15%以上,實(shí)現(xiàn)了倉內(nèi)氣壓的循環(huán)釋放。

排氣改造
“現(xiàn)在工作環(huán)境好多了,煤塵不見了,設(shè)備運(yùn)行也更順暢了。”放煤裝車工王娟高興地說。
下一步,分公司將持續(xù)深化“全員創(chuàng)效”機(jī)制,推廣“低成本、高價(jià)值”技改模式,為彬長集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展再立新功。(范國成)
編輯:達(dá)文娟


