科技創新
近日,文家坡發電公司汽輪機溫態啟動技術優化項目傳來突破性捷報——機組中速暖機時間從150分鐘大幅壓縮至60分鐘,成功攻克啟動耗時過長的行業性難題,實現能源損耗與生產成本的雙重下降,以“小技改”撬動“大效益”,為企業高質量發展注入強勁技術動能。

調整前數據
汽輪機作為發電系統的“心臟”設備,其啟動效率直接決定機組運行的經濟性與可靠性。在溫態啟動過程中,低壓缸脹差是關鍵監測指標,當中速暖機(1950r/min)階段脹差未達標時,機組無法順利沖轉至3000r/min額定轉速。此前,該公司機組每次溫態啟動均因中速暖機耗時久,頻繁出現沖轉延遲問題,導致汽耗、煤耗無效攀升,成為制約機組能效提升的“卡脖子”瓶頸。
為啃下這塊“硬骨頭”,該公司迅速組建由技術骨干牽頭的專項攻關團隊,秉持“問題導向、數據說話”的原則,開展為期一個月的深度攻堅。團隊成員扎根生產一線,全程跟蹤3次溫態啟動全流程,精準記錄轉子溫度、缸體膨脹量、閥門開度等20余項關鍵參數,建立完整的啟動數據臺賬。通過對比分析轉子與缸體膨脹曲線,團隊最終鎖定核心癥結:低壓轉子絕對膨脹量小于缸體絕對膨脹量,是導致負脹差超標、暖機耗時過長的根本原因。

調整后數據
針對這一問題,攻關團隊歷經多輪理論計算與模擬仿真,最終敲定“優化閥門流量曲線”的解決方案。經反復論證,團隊將原中調門與高調門1.3:1.0的開度比例調整為2.0:1.0,通過精準調控進汽流量分配,改善轉子與缸體的膨脹匹配性,從源頭優化脹差指標。方案確定后,團隊僅用24小時便完成參數組態、邏輯校驗及現場調試,確保技改措施安全高效落地。
兩次溫態啟動實戰驗證顯示,技改成效遠超預期:中速暖機時間縮短60%,沖轉至并網流程全程順暢無參數波動;單次啟動汽耗降低約12噸,煤耗下降0.8克/千瓦時,按機組年均8次溫態啟動計算,年可節約成本超50萬元。更值得關注的是,此次優化徹底消除了啟動延遲引發的設備隱性損耗,機組運行可靠性提升30%,為電網調峰保供筑牢安全屏障。
此次汽輪機溫態啟動技術改造,是文家坡發電公司踐行“技術升級、降本增效”發展理念的生動實踐。目前,該技改方案已形成標準化操作流程,其核心技術思路為同類型機組溫態啟動參數優化提供了可復制、可推廣的典型經驗。下一步,該公司將持續深化全員創新機制,聚焦生產運行痛點難點,推動更多“小改小革”轉化為“大效大益”,為能源保供事業貢獻更強技術力量。(薛楷楷)
編輯:達文娟


